磁翻板液位計在溶劑吸收裝置中負壓狀態(tài)下的液位測量的方案選擇
一般來說,正壓或常壓的液位測量都是容易實現(xiàn)的,負壓狀態(tài)卻往往會有麻煩,因為關(guān)聯(lián)到的外部因素增加,使得測量的過程 變得復(fù)雜。順酐裝置生產(chǎn)工藝自2007年技術(shù)改造后,增加了溶劑吸收工段,但是由于工藝的復(fù)雜性,在生產(chǎn)過程中,溶劑吸收系統(tǒng)的部分設(shè)備始終處于高溫和高真空的狀態(tài)下工作,給儀表的計量帶來嚴(yán)峻的考驗。本文以技改內(nèi)容的狀況入手,并結(jié)合具體實施內(nèi)容,針對磁翻板液位計使用中存在的一些問題,提出一些淺見。
項目簡介
石化廠順酐裝置生產(chǎn)工藝自2007年技術(shù)改造后,由于工藝的復(fù)雜性,在生產(chǎn)過程中,溶劑吸收系統(tǒng)的部分設(shè)備始終處于高溫和高真空的狀態(tài)下工作,同時,副產(chǎn)物也較多,這就對儀表的選型和質(zhì)量提出了更高的要求,也給儀表的計量帶來嚴(yán)峻的考驗,尤其是一些塔器和容器液位監(jiān)測,顯得尤為明顯。
第二章 選擇以液位計為技改內(nèi)容的狀況分析
液位監(jiān)測失準(zhǔn),按照生產(chǎn)工況,在高溫和高真空的條件下,很可能會引發(fā)停產(chǎn)或其他問題,具體分析如下:
1、真空解析系統(tǒng)若液位測量不準(zhǔn),高度真空,將會造成溶劑循環(huán)流量波動較大,致使機泵入口無介質(zhì),泵體機械磨損,導(dǎo)致泄漏;
2、液位數(shù)據(jù)不準(zhǔn),誤導(dǎo)工藝操作,可能造成湮塔,導(dǎo)致塔壓升高,堵塞工藝管線,大量的貧溶劑中含有大量的酐,影響酐氣的吸收,造成不必要的原料浪費,增加丁烷消耗;
就地液位計采用的是磁翻板液位計,在生產(chǎn)過程中,由于伴熱等原因,磁翻板液位計的磁浮子上通常會掛上溶劑中的酐或反應(yīng)副產(chǎn)物等,使得液位計腔體內(nèi)的磁性浮子的重量發(fā)生了變化,浮力發(fā)生了改變,最終導(dǎo)致液位計測量偏差。
溶劑吸收工段的遠傳液位顯示儀表,采用了雙法蘭差壓變送器,在生產(chǎn)過程中,由于溶劑中的酐等物質(zhì)等沉降后,堆積在引壓口處,逐漸變硬,附著在變送器的傳感膜盒上,逐漸引發(fā)測量示值偏差,儀表的測量失準(zhǔn)。
第三章 項目具體實施內(nèi)容
經(jīng)過儀表人員的長期觀察和論證,決定采用反吹法測量液位的方法對此類儀表進行技改。
以T-1520為例,將該塔處的就地液位計改為反吹法測量液位,并且遠傳至中控室,使得T-1500原有的元傳液位計LT-1000多一道對比和參考,對生產(chǎn)工藝的操作更有參考價值。
技改中,增加的儀表有:普通差壓變送器1臺、反吹風(fēng)裝置1套、球閥(DN10)3只,14不銹鋼管子若干等。原T-1520液位測量為下圖-1所示,左側(cè)為磁翻板就地液位計,右側(cè)為雙雙法蘭差壓變送器。
第四章 技改費用測算
根據(jù)技改中儀表的最終選型和施工所需配管的具體長度,預(yù)計每一處液位計技改發(fā)生的費用如下表所示:
第五章 認(rèn)識和創(chuàng)新點分析
通過把氮氣吹入變送器與設(shè)備連接的引壓管內(nèi),在引壓管內(nèi)形成正壓,而且會將積聚在引壓管口的酐等介質(zhì)一并吹入塔器內(nèi),保證引壓管線的暢通,有效地解決了液位計引壓管因介質(zhì)堵塞而失準(zhǔn)的問題,延長了儀表的使用壽命和因儀表失準(zhǔn)給操作人員帶來的不必要的工作量,同時保護了生產(chǎn)設(shè)備,提高了生產(chǎn)運行的安全性,解決了液位不準(zhǔn)引發(fā)的其他安全隱患。
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